直径为55 mm的水平连铸灰铁ht250棒材,利用动态热机械分析仪测试型材的阻尼性能随振幅、频率和温度的变化关系,探讨灰铸铁型材的阻尼机制.研究表明,灰铸铁型材的阻尼性能随振幅和频率的提高而增加.在40℃附近出现克温度内耗峰.克峰的出现,使型材的阻尼性能随温度的变化在高低温时表现出完全不同的趋势.存在一临界应变振幅范围,大应变振幅下的阻尼性能远高于小应变振幅下的阻尼性能.灰铸铁型材的阻尼温度效应主要来源于点缺陷阻尼.位错阻尼在阻尼频率效应和阻尼振幅效应中起了主导作用,决定了型材的阻尼-频率行为和阻尼振幅行为.
对鼓肚缺陷,在铸铁型材的水平连铸过程中采用反弧度法工艺,即通过新型的石墨套与引锭装置来实现的,通过实施反弧度法工艺,铸铁型材的鼓肚现象得到有效消除。但由于在率次实验过程中,刚开始生产铸铁型材时的拉拔速度比较慢、拉拔周期较长,使铸铁型材在结晶器的停留时间过长,导致在扁平方向上铸铁型材顶部略微向下凹,当拉拔参数调整合适时,下凹及鼓肚现象基本消失。 反弧度法工艺制各的铸铁型材组织更为均匀,力学性能更为优良。与实施反弧度法之前的铸铁型材相比,实施反弧度法之后的铸铁型材硬度得到提高,组织更为均匀,并且其抗拉强度指标高于铸铁型材标准(jbt10854-2008水平连续铸造铸铁型材) 性能要求。同时,伸长率指标均超过lzqt500-7规定的指标。与拉伸性能结果类似,反弧度法试样的抗压强度高于未实施反弧度法试样的抗拉强度。 球化剂和孕育剂要在出铁前加入包中,在连续生产时,刚出完前一炉铁后,包很热,过早加入会使其粘结在包底而削弱球化和孕育效果。为了延迟球化反应时间,增强球化和孕育效果,要在球化剂和孕育剂的上面覆盖一层铁屑。球化处理的方法较多,一般多采用操作简便的冲入法处理球铁。
对φ172 mm的水平连铸球墨铸铁lzqt500-7型材的奥氏体化温度和时间、等温淬火温度及时间等adi工艺参数进行对比研究,探讨了不同参数条件对该型材组织形貌的影响规律。
铸铁型材已有30多年的历史了,该材料组织致密、机械性能游廊、耐压气密性好、生产成本高、出品率高、节材、节能,是砂型铸造无法比拟的。铸铁型材的制造方法,主要是将严格选择的原辅料经充冲天炉或感应炉融化处理后的铁水,倒入保温炉内,铁水流入安装在保温陆霞芳的短结晶器中,冰杯激冷凝固成一定强度的外壳后,用牵引机拉拔成型材。在牵引机拉拔的同时,又不断的补充道结晶器内冷却凝固,如此不断运作,生产处铸铁型材。
在铸铁型材中,碳能以化合态的渗碳体和游离状态的石墨两种形式存在,游离状态的石墨容易形成片状结构。这是由于石墨的晶格为简单六方晶格,基面中的原子间距142nm,原子间结合力较强;而两基面间的面间距340nm,因基面间距较大,原子间结合力较弱,故结晶时易形成片状结构,且强度、塑性和韧性极低,接近于零,硬度仅为3hbs。另外,在碳原子的四个价电子中,只有一个价电子参加到电子气中去,这便是石墨具有某些不太明显的金属性能(如导电性)的原因。
球化反应控制的关键是镁的吸收率,温度高,反应激烈,时间短,镁烧损多,球化效果差;温度低,反应平稳,时间长,镁吸收率高,球化效果好。因此,一般在保证足够浇注温度的前提下,宜尽可能降低球化处理温度,控制在1420~1450℃。球化剂要砸成小块,粒度一般在5~25mm,加在包底,再在上面加硅铁和铁屑。 孕育处理是球墨铸铁生产过程中的一个重要环节,它不仅促进石墨化,防止自由渗碳体和白口出现,而且有助于球化,并使石墨变得更细小,更圆整,分布均匀,从而提高球墨铸铁的力学性能。孕育剂一般多采用fesi其加入量根据对铸件的力学性能要求,一般为0.8%~1.0%。孕育剂的粒度根据铁液量多少,一般砸成5~25mm的小块。孕育剂应保持干净、干燥。铸铁型材的推广应用对于提高机械工业整体水平,特别是提高基础件的质量,无疑具有十分重要的意义。铸铁型材主要应用在机床、液压机启动、防止及印刷等通用机械、汽车及动力、模具、制冷等行业,并且这些子啊使用主义而新蔡代替砂铸铸铁、铜、钢基合金等材料的过程中已经取得了良好的效果。采用水平连铸和封闭结晶器的工艺使得型材表面质量好、尺寸精度高、夹渣、气孔、缩孔等铸造缺陷,加工成品率大大高于砂铸件。水平连铸铸铁型材组织中石墨球细小圆整、球化率高、球数多,机械性能兼有奥强度和高塑性,经过处理后可以获得各种需要的基体组织及性能,与砂铸球铁相比,在强度相同时,其延伸率提高50%-100%。性模数高、铸铁型材性模数全断面各部位比一般砂型铸铁件高且均匀水平连铸|耐压性强 ,良好的耐压性能,当压力高达40mpa时,壁厚1mm的试样无点渗和周渗现象;其切削抗力大于砂铸铸铁而小于钢件,表面光洁度高、与砂铸铸铁济按、钢件相比,铸铁型材在不同速度下些小,表面光洁度相对波动较小,不仅子啊低速切削、并且在高度切削时,就能保证表面粗糙度不大于20μm。想了解更多资讯,欢迎您锁定我们的网站或者电联我们,我们很高兴为您服务。
汽车柴油机的制造者们从延长发动机的使用寿命出发,特别谨慎地考虑曲轴材料的选抒,当度的贝氏体等温悴火球铁为了提高动力重量比,涡轮增压器的扩大使用影响了材料的设计根据,装有涡轮增压器的排气管的温度提高到500一70在这种条件下,氧化和蠕变强度变得重要了。具有优良性能的球铁正在取代灰铸铁应用于排气管,随着温度的提高,将更进一步使用硅铝合金球铁。
对出现在铸铁型材内部的夹杂缺陷,进行了全面地研究分析,明确了夹杂物的分布规律、元素组成、来源及形成原因,并就如何控制该缺陷的产生给出了相关的建议。对大断面型材表面出现的疤皮缺陷,分析了形成原因,讨论了影响其形成的因素,并提出了能有效消除疤皮缺陷的措施。
优化设计后得到的铸铁型材新生产线,能够满足 尺寸为400mm的铸铁型材的生产,且生产铸铁型材的工序简化,各设备的结构组成更为简单合理.铸铁型材中的夹杂物主要聚集分布在其中心线上方约3/4半径处,其中大尺寸的夹杂物主要来源于球化和孕育处理,因此解决铸铁型材内部夹杂问题的关键是控制球化和孕育处理的相关参数.对于铸铁型材表面存在的疤皮缺陷,生产实践证明,采取提高铁水温度、保证铁水纯净度、适当提高拉拔速度、改进炉膛底部结构及阻断结晶器两段石墨套间横向传热的举措能够有效地消除。用于高铬铸铁的物理机能化学成分分析检测的仪器在丈量控制沸腾床燃烧温度的热电偶保护管,其工作温度为1000一1100℃,高铬铸铁的化学成分对其物理抗磨机能,高温抗氧化机能和高温机械机能都有非常大的影响。
球墨铸铁型材表面粗糙度随着铣削速度的增大而减小,随着进给量和切深的增大而增大。切削速度较低时,球墨铸铁切屑比较短,呈屑状。随着切削速度的提高,切屑呈细长状。切深与进给量较小时,切屑呈屑状,随着切深与进给量的提高,切屑呈细长状。对出现在铸铁型材内部的夹杂缺陷,进行了全面地研究分析,明确了夹杂物的分布规律、元素组成、来源及形成原因,并就如何控制该缺陷的产生给出了相关的建议。对大断面型材表面出现的疤皮缺陷,分析了形成原因,讨论了影响其形成的因素,并提出了能有效消除疤皮缺陷的措施。
优化设计后得到的铸铁型材新生产线,能够满足 尺寸为400mm的铸铁型材的生产,且生产铸铁型材的工序简化,各设备的结构组成更为简单合理.铸铁型材中的夹杂物主要聚集分布在其中心线上方约3/4半径处,其中大尺寸的夹杂物主要来源于球化和孕育处理,因此解决铸铁型材内部夹杂问题的关键是控制球化和孕育处理的相关参数.对于铸铁型材表面存在的疤皮缺陷,生产实践证明,采取提高铁水温度、保证铁水纯净度、适当提高拉拔速度、改进炉膛底部结构及阻断结晶器两段石墨套间横向传热的举措能够有效地消除。
进一步的切削试验表明:速度和进给量对毛刺的影响较小 本文研究表明deform软件可以有效模拟球墨铸铁的铣削过程,基于切削过程等效应力,等效应变云图及温度云图仿真分析,可为实际切削提供依据。本文研究成果已应用于实际生产中,对实际切削加工参数进行了优化,抑制了切削毛刺的生成,有效提高了产品质量。